概要
潤滑油在使用過程中,時常會遇到油品起泡的問題。本文結(jié)合某水泥廠的實際案例,通過對起泡問題的分析,對油品、設(shè)備進行逐步排查,結(jié)合油樣檢測等技術(shù)手段,找到問題根源并加以解決,提供對此類問題的解決思路。
引言
某水泥廠立磨磨輥
軸承潤滑油是通過集中潤滑系統(tǒng)來實現(xiàn)的,油箱中的油品出現(xiàn)大量起泡的問題。
潤滑油在循環(huán)使用的過程中不可避免的被帶入空氣,油品被攪動、振蕩后,會產(chǎn)生泡沫,油品中的泡沫破裂、空氣釋放需要一定的時間,所以少量的泡沫層是允許存在的,然而油品大量起泡會破壞油膜,加速油品氧化,形成氣阻,對設(shè)備造成危害。
所以,為避免設(shè)備可能出現(xiàn)的損傷,應(yīng)盡快尋找到問題的根源,并加以處理。首先,我們要明確可能會引起油品起泡的因素有哪些,這樣我們就可以按圖索驥,對癥下藥。
1、問題分析
油品起泡的原因是多種多樣的,可歸納為兩大類:油品本身和外界因素影響。
油品本身的因素包括:油品中的抗泡劑消耗殆盡;油品發(fā)生氧化變質(zhì)等。
外界因素主要包括:設(shè)備及使用方面和外界污染物質(zhì)。
回油孔距離液面過高,回流的潤滑油沖擊液面導(dǎo)致起泡;回油孔距離出油孔過近,油箱容積過小,油品循環(huán)速度過快導(dǎo)致油品沒有一定時間釋放空氣導(dǎo)致的起泡;油泵漏氣,導(dǎo)致系統(tǒng)中被帶入過多的空氣導(dǎo)致的起泡等,都屬于設(shè)備及使用方面的問題。
外界污染物質(zhì):堿性物質(zhì)、皂類物質(zhì);多孔性的灰塵、物料會吸附消泡劑等?;谏鲜隹赡艽嬖诘挠绊懸蛩剡M行逐一排查。
2、問題查找
下圖為該水泥廠立磨磨輥潤滑油站油箱內(nèi)油品起泡的情況,油品的外觀發(fā)生了明顯變化,由澄清、透明黃色液體變?yōu)槟G色。
首先,我們需要對油品的基礎(chǔ)性能進行檢測分析,我們將同批次的新油及正在使用中的油品(以下簡稱舊油)進行了油樣采集,并進行了檢測。
從檢測結(jié)果中看,基礎(chǔ)油粘度、酸值等變化不大,說明起泡不是由于油品本身氧化、變質(zhì)等原因引起的,而油品的色相、抗泡性能發(fā)生了明顯的改變。
油品本身的問題我們排除之后,再對設(shè)備進行排查(回油孔位置,油泵、流量等進行檢查)。
經(jīng)過仔細(xì)檢查,設(shè)備方面可能引起起泡的因素基本可以排除,接著,我們檢查是否有外界污染物質(zhì)對油品造成了影響,最簡單直觀的方式是檢查過濾系統(tǒng)。
檢查油箱內(nèi)壁及過濾系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn),存在墨綠色粘稠狀物質(zhì)。
那么,是否是這種物質(zhì)導(dǎo)致了油品起泡,或油品起泡和該物質(zhì)有關(guān),亦或是油品氧化、變質(zhì)產(chǎn)生的沉淀?我們需要通過科學(xué)的檢測手段,對其進行檢測,分析。
對油品進行元素分析及紅外光譜分析。
元素分析結(jié)果(部分):
元素分析
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新油
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舊油
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FT-IR
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鐵(Fe) mg/KG
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<1
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36
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ASTM D5185-13e1
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銅(Cu) mg/KG
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<1
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<1
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鎘(Cr) mg/KG
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<1
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<1
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錫(Sn) mg/KG
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<1
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<1
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硅(Si) mg/KG
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<1
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<1
|
鎳(Ni) mg/KG
|
<1
|
<1
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鉬(Mo) mg/KG
|
<1
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<1
|
鋁(Al) mg/KG
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<1
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<1
|
鈣(Ca) mg/KG
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<1
|
<1
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磷(P) mg/KG
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375
|
321
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鋅(Zn) mg/KG
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<1
|
50
|
鋅的來源可能來自添加劑,而油品原配方是沒有的,因此可能為其他混入的油品中的ZDTP
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鋅的來源可能來自添加劑,而油品原配方是沒有的,因此可能為其他混入的油品中的ZDTP
元素分析結(jié)果有一定差異的是鐵元素及磷元素,鐵元素含量增加,為設(shè)備磨損產(chǎn)生,磷元素含量降低,說明油品中的抗磨添加劑被消耗。這里銅元素含量沒有增加,可說明磨輥軸承保持架狀態(tài)良好,油品外觀顏色發(fā)生變化與其無關(guān)(若磨輥保持架被磨損、腐蝕,二價銅離子可能會使油品外觀呈綠色)。
紅外光譜分析(新油)
紅外光譜分析(舊油)
通過對比可以發(fā)現(xiàn),新油的基礎(chǔ)油、添加劑特征峰明顯,而舊油的添加劑特征峰雖明顯,但基礎(chǔ)油特征峰被打亂,在2800-3000區(qū)間出現(xiàn)平行雜峰,說明有其他類型的油品混入其中。
而能混入其他類型油品的部位,或能接觸其他油品的部位,為磨輥密封處,現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),磨輥密封采用的是某品牌的通用型礦物基礎(chǔ)油的鋰基脂。
該款潤滑脂呈深藍(lán)色,現(xiàn)場進行了混溶實驗,發(fā)現(xiàn)與油箱中的油品外觀相近
潤滑脂混入到潤滑油中是否對油品的抗泡性產(chǎn)生影響?
目前所使用的抗泡劑主要分為三類:硅類、非硅類及復(fù)合型三種,這三種消泡劑的主要作用都是增大液體與空氣界面的表面張力,從而使氣泡快速破裂,達(dá)到消泡的作用。
相關(guān)資料顯示,鋰基脂的稠化劑屬于陰離子表面活性劑的一種,呈堿性,會降低表面張力,對泡沫的形成有利。
所以,潤滑油中混入一定量的潤滑脂,其中的稠化劑會抵消或降低消泡劑的作用,從而使油品起泡。
以上所有的檢測、分析、推論,顯示油品起泡的原因是磨輥密封潤滑脂混入導(dǎo)致,那么這個結(jié)論是否正確,需要進行驗證。
3、解決措施
通過與油品廠家的協(xié)調(diào)溝通,我們將該款潤滑脂及油箱內(nèi)壁、過濾網(wǎng)上的異物,進行了采集,提供給廠家實驗室,廠家進行了相關(guān)的試驗論證,針對目前狀況,提供了新型的消泡劑,按照規(guī)定的比例在油箱中進行了添加,10分鐘后有了明顯改善,兩小時后,僅存在少量泡沫層。這證實了我們的推論。
左圖:剛加入消泡劑時,右圖:運行了兩個小時后
4、優(yōu)化改進
雖然,目前問題得到了解決,但根本性問題沒有處理,隨著抗泡劑的消耗以及潤滑脂的泄漏,仍會出現(xiàn)問題,那么就需要對其進行改進,徹底解決泄漏的問題。
首先,利用停機時間,檢查并對密封情況進行維修,并在日常生產(chǎn)操作過程中,注意穩(wěn)定入料粒度,維持好料層厚度等,盡量避免“磨振”的發(fā)生,防止磨輥密封受到影響。
其次,我們知道,在正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)下立磨需要通熱風(fēng),干燥物料,風(fēng)溫在180℃以上,所以該處的潤滑油需要選擇合成油產(chǎn)品,而磨輥密封脂也處于該工況溫度下,但目前該立磨使用的密封脂為通用型礦物基礎(chǔ)油的潤滑脂,其工作溫度無法適應(yīng)該工況環(huán)境,高溫下很容易造成油脂軟化、流失等問題,這也是導(dǎo)致油脂泄漏的主要因素。
通過與設(shè)備廠家的溝通以及設(shè)備潤滑推薦說明書的推薦,該設(shè)備的磨輥密封潤滑脂推薦使用優(yōu)潤的全氟聚醚潤滑脂ETFluor72,全氟聚醚潤滑脂其耐高溫性能優(yōu)良,最高使用溫度可達(dá)到250℃以上;實踐證明,即使少量泄漏也不會對潤滑油造成影響。
5、總結(jié)
通過添加新的消泡劑及對磨輥軸承密封脂的更換,解決了起泡的問題,目前設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況良好,未發(fā)生同類問題。
油品起泡的原因是多種多樣的,應(yīng)因地制宜,做好現(xiàn)場的調(diào)研工作,對設(shè)備關(guān)鍵點進行逐步排查,結(jié)合科學(xué)的監(jiān)測、檢測手段對工況、環(huán)境、油品進行分析,這樣才能找到問題的根源,并加以解決。
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