他看上去像個文弱書生,但管起煉油裝置的平安運行卻是治理有術(shù),他就是茂名石化煉油分部潤滑油三車間白土裝置工藝員柯漢文。在機聲轟鳴裝置現(xiàn)場上,他是個細心而又有耐力的年青基層技術(shù)人員,13年的春秋歲月,讓他練就了一身煉油技術(shù)本領(lǐng),解決了裝置大大小小的疑難雜癥,提出了10多條較有價值的合理化建議,針對裝置的狀況,2011年,他在上級技術(shù)部門劉躍偉、車間主任陳新哲、主管李忠仁的對裝置加以全面的核算及預(yù)測的共同努力下,提出和確定“以蒸汽代油”的節(jié)能減排建議設(shè)計方案得到采納,通過2年的實施驗證,他參加的科研項目《一種用于脫蠟油的白土精制工藝的設(shè)備》于 2013年4月10日被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予實用新型專利。
白土精制裝置每年肩負著30多萬噸的潤滑油基礎(chǔ)油深度加工,主要的工藝技術(shù)指標往往是基礎(chǔ)油上等級的質(zhì)量保證,作為白土精制裝置的主要技術(shù)力量,柯漢文白天常常是蹲在裝置細心觀察,每天,他收集來自DCS系統(tǒng)、MES公用工程系統(tǒng)的數(shù)據(jù),并在記錄本上密麻麻記上比色、透明度、機雜、水份等各項參數(shù)。晚上他常常利用值班的時間打開裝置的歷史資料進行對照,13年的工藝員生涯,讓他學(xué)到了不少知識,在車間主任陳新哲的指導(dǎo)下,2011年,他大膽地提出了一種設(shè)想,根據(jù)煉油分部的相關(guān)資料顯示,蒸汽在整個煉油系統(tǒng)中有剩余,如果把富余的蒸汽用于裝置的加熱,不僅可減少加熱爐,還可減少二氧化碳的排放。為此,他積極加入到“汽化油”技術(shù)攻關(guān)項目中。
“如果采用蒸汽代替加熱爐,對運轉(zhuǎn)的白土精制系統(tǒng)可能會出現(xiàn)一些不同程度的問題,比如基礎(chǔ)油的粘度指數(shù)、比色、中和值等均要符合要求,這就要我們?nèi)ソ鉀Q這些參數(shù)問題。”對照分析項目實施中可能會出現(xiàn)的問題時,他提出一些擔心的因素,優(yōu)化對于裝置來說有好處,但也不排除優(yōu)化過程帶來的影響。采集數(shù)據(jù)、畫制流程圖、制定試驗方案成了他東奔西跑的定格流程,他常常為了工作忘記接已經(jīng)放學(xué)女兒,晚上為了一個方案也常常是難以入睡,你如果細心觀察看他,還會發(fā)現(xiàn)在他的耳根長出了些許與他年齡不相配的白發(fā)。
功夫不負有心人,十三的磨礪,終于醞釀出“優(yōu)化白土精制工藝、降低燃料消耗”熱聯(lián)合項目。此項目一上馬,就為裝置的節(jié)能減排作了一大貢獻,2012年,一號白土裝置完成取消了加熱爐,裝置能耗由項目實施前的5.176千克標油/噸下降到1.67千克標油/噸,下降幅度達到67%,這是從未曾有過的,一位在崗30年的老班長說:“真想不到一號白土精制也能在中石化同類能耗裝置排名中得第一,一項發(fā)明使老裝置也能創(chuàng)全國先進水平。”
這項專利為裝置的能耗達到國內(nèi)先進水平提供了基礎(chǔ),也為相關(guān)單位提供寶貴的借鑒,在今后同類新建裝置提供了有價值的參考,以該項專利的工藝對建成的新裝置則可以節(jié)省加熱爐設(shè)施,為此而節(jié)約一次性建造投資約500萬元,更為裝置的長、穩(wěn)、優(yōu)運行打下基礎(chǔ)。
柯漢文扎根于基層,服務(wù)于基層。面對裝置多項技術(shù)改造的成功,他感到欣慰。雖然他發(fā)表多項QC成果,先后獲得過國家專利1項,國優(yōu)QC成果1項、3項部優(yōu)和1項省優(yōu)級QC成果獎,但前方的路仍然有更大的挑戰(zhàn),更多的高端綠色潤滑油產(chǎn)品等待著這些年青有為的技術(shù)人員去研究與開發(fā)。
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