武鋼條材總廠CSP分廠專檢一站通過使用國產(chǎn)潤滑脂取代進(jìn)口潤滑脂,試運(yùn)行潤滑效果良好,年降成本234萬元。
連鑄機(jī)是該廠的關(guān)鍵重點(diǎn)設(shè)備,其中扇形段由于輥?zhàn)佣?、排布密集,潤滑點(diǎn)數(shù)量達(dá)到564個之多,連鑄工藝要求高。但因為生產(chǎn)環(huán)境惡劣,潤滑脂長期處在高溫環(huán)境并伴有高壓水的沖洗,流失率高且中間摻雜大量固體顆粒粉末,對輥?zhàn)拥臐櫥刻岢隽溯^高要求,相應(yīng)潤滑脂的消耗量極大,占據(jù)整個煉鋼區(qū)域的95%以上,每年大約為140噸。
此前,該廠一直沿用設(shè)備進(jìn)廠之初使用的進(jìn)口潤滑脂,成本高、購油周期長。他們經(jīng)過反復(fù)認(rèn)真研究,最終決定改用國產(chǎn)潤滑脂,降低生產(chǎn)成本。
2013年1月起,該廠開始油脂國產(chǎn)化試運(yùn)行,在每周進(jìn)行一次取樣化驗的基礎(chǔ)上,大膽嘗試,在抗氧化性、耐高溫、粘度等各種參數(shù)方面,與進(jìn)口油品進(jìn)行數(shù)據(jù)對比,對使用后粘附在軸承上的潤滑脂混合物做取樣分析,發(fā)現(xiàn)各項指標(biāo)相差不大,且效果良好,最終成功實現(xiàn)了該品種潤滑脂的替代。
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