本文針對熱連軋廠投產(chǎn)后,磨床中心架潤滑系統(tǒng)存在的一系列問題進行了原因分析并采取了相應(yīng)措施。生產(chǎn)實踐證明,潤滑系統(tǒng)改造后不僅節(jié)約了運行成本,而且改善了工作環(huán)境。
1.前言
新鋼熱連軋廠于2009年3月成立,主要設(shè)備有3臺加熱爐(目前只上2臺,在用1臺)、粗除鱗機、2臺粗軋機(E1、R1,E2、R2)、飛剪、精除鱗機、7臺精軋機(F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7)、3臺卷取機(目前只上2臺,在用2臺)、輥道等。新投產(chǎn)的熱連軋生產(chǎn)線的設(shè)備裝備水平和自動化控制水平屬國內(nèi)一流,但在設(shè)備調(diào)試期間,仍發(fā)現(xiàn)了一些設(shè)備方面的缺陷,其中磨床中心架的潤滑系統(tǒng)最為突出。磨床雖屬輔助設(shè)備卻有著十分重要的作用,主要用來磨削軋機上的工作輥和支承輥。熱連軋廠目前在用的輥子有18對(工作輥9對、支撐輥8對,夾送輥1對),工作輥在生產(chǎn)產(chǎn)品達2000噸左右時更換一次,支撐輥在生產(chǎn)產(chǎn)品達80000噸左右時更換一次,夾送輥視情況而定。精軋工作輥在更換時一般需成套更換,因此為滿足生產(chǎn)需要必須多備用幾套輥子。在現(xiàn)有的生產(chǎn)條件下,三臺磨床運轉(zhuǎn)必須開兩班才能滿足生產(chǎn);如果在滿負荷條件下生產(chǎn),則磨床必須全天24小時運轉(zhuǎn),因此磨床運轉(zhuǎn)的好壞直接影響到生產(chǎn)的正常進行。目前,磨床存在的缺陷主要表現(xiàn)在磨削效率低、耗油量大,托瓦易磨損,因此中心架托瓦潤滑系統(tǒng)必須想辦法改造。
2.中心架托瓦潤滑系統(tǒng)的改造
2.1 潤滑系統(tǒng)存在的故障
熱連軋廠現(xiàn)在用的3臺國內(nèi)磨床分別為2臺MKD84100×60,主要用來磨工作輥;1臺MK84160×60,主要用來磨支撐輥;另外2臺進口磨床,主要用來磨工作輥。本機床的中心架有普通中心架和帶箱磨削中心架,支承塊(即嵌托瓦的塊)按F1-F4、F5-F7工作輥帶箱和不帶箱輥頸尺寸來設(shè)計,中心架配有幾塊可供選擇的不同支承直徑的支承塊,支承塊位置的調(diào)整是手動完成,使用時根據(jù)輥頸直徑進行選擇支承塊進行支承。中心架托瓦經(jīng)常在轉(zhuǎn)動副的接觸支承面(輥頸)上長時間運動。由于軋輥旋轉(zhuǎn)運動時間長,容易產(chǎn)生熱量,因此必須保證良好的潤滑。中心架托瓦潤滑為強制給油潤滑,當(dāng)工件上裝完畢后,隨著頭架撥盤啟動,電磁閥通電,柱塞泵輸出0.5-0.8MPa壓力油從中心架各托瓦中間分別注入,進行強迫潤滑,供油量可通過中心架一側(cè)所安裝分配閥分別調(diào)節(jié)或鎖閉。頭架撥盤停止轉(zhuǎn)動,電磁閥失電,潤滑油被導(dǎo)回油箱。系統(tǒng)排出的潤滑油最終經(jīng)趟油槽流進床身尾架側(cè)后端一廢油箱內(nèi),在充分沉淀后可選擇性地回收利用。
通過一段時間的試生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)這兩種磨床的中心架托瓦非常容易磨損、故障多,潤滑油消耗量大,易污染且不可循環(huán)利用的缺點。
可以看出,改造前中心架托瓦的潤滑存在以下不合理的地方:
(1)中心架潤滑和其它液壓系統(tǒng)共用一臺泵,油路復(fù)雜,閥多故障也多;
(2)中心架潤滑供油和回油是分開的,沒有形成回路,不能循環(huán);
(3)中心架潤滑油壓力不好調(diào),磨削液容易進入油箱,油液污染嚴重,造成很大浪費。
2.2 潤滑系統(tǒng)的改造方案
熱連軋廠針對潤滑系統(tǒng)存在的缺陷做了如下改造:
(1)用沖洗油或處理的廢油進行潤滑,可以使得油液再次利用;
(2)在磨削過程中,由獨立的潤滑供油裝置對托瓦進行強制潤滑,不會和液壓系統(tǒng)混淆;
(3)采用節(jié)流閥控制潤滑油,油量可調(diào),保證軸瓦潤滑良好;
(4)安裝廢油回收裝置,可實現(xiàn)循環(huán)利用;
(5)中心架供油管道均安裝快換接頭,便于拆卸和互換。
改造這套潤滑系統(tǒng)僅需以下材料:
齒輪油泵裝置1套、油箱1個(含油水分離裝置)、溢流閥1個,油管10米、三通2個、彎頭4個、膠管6根、調(diào)節(jié)閥4個、三通閥塊2個、快換接頭2個,壓力表4塊,這些備件大多可利舊。其中左上角為油水分離器油箱(利用油水的比重不同沉淀分離),P口抽油,Y口泄油,T口回油,O口為出水口,P、Y、T口對應(yīng)潤滑系統(tǒng)中的P、Y、T口。
2.3 改造效果
經(jīng)過以上改造,油水分離沉淀后的油可以繼續(xù)使用,水回磨削液池也得到了循環(huán)再利用。從中心架潤滑改造前后用油量對比表可看出,每月可節(jié)約潤滑油600升,按15元/升計算,每年可節(jié)約油費10.8萬元,而且改造后的用油成本不到新油的1/4,按折算后的差價3.75元/升算,每年可節(jié)約油費18.9萬元,兩項油費合計共約29.7萬元,而這3臺磨床中心架托瓦潤滑系統(tǒng)的改造成本約1.5萬元。因此,改造前后的成果是可觀的。
因此,與改造前比,改造后的中心架托瓦潤滑系統(tǒng)主要有以下優(yōu)點:
(1)中心架潤滑系統(tǒng)單獨分開,對油的質(zhì)量要求可以放寬,可以使用沖洗油;
(2)故障少,維護方便,一般鉗工可以維修,維修費用大大降低;
(3)油液可以回收,循環(huán)利用,不怕污染;
(4)用油量大大減少,降低了生產(chǎn)成本。
3.結(jié)語
磨床中心架托瓦潤滑系統(tǒng)改造后,經(jīng)過兩個月來的生產(chǎn)運行情況來看,潤滑效果良好,設(shè)備環(huán)境得到了改善,同時油液得到了充分利用,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
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