揚(yáng)子石化熱電廠自主開發(fā)節(jié)能技術(shù)——多變量給水母管自動(dòng)控制系統(tǒng)日前成功在齊魯石化熱電廠投入運(yùn)行,電耗下降20%。揚(yáng)子石化以技術(shù)入股,通過具有資質(zhì)第三方墊資建設(shè),以5年增效期分享效益的技術(shù)模式,開辟了技術(shù)轉(zhuǎn)讓的新途徑。這一技術(shù)在揚(yáng)子石化年化節(jié)電450萬千瓦時(shí),折合200萬元。
大型石化企業(yè)大都配建熱、電聯(lián)供的熱電廠,通過燃煤或燃?xì)獾热剂?,把水轉(zhuǎn)化為所需要的蒸汽,部分作為熱能供化工生產(chǎn),部分轉(zhuǎn)化為電力。
向高壓鍋爐汽包給水需要高壓鍋爐給水泵把高壓水注入。為了保證注水安全,避免汽包干燒,企業(yè)熱電裝置都采用手工操作方式,以超過所需要的壓力給水,確保生產(chǎn)安全,但也帶來了電耗高的后果。
企業(yè)熱電廠給水母管壓力自動(dòng)控制是一個(gè)被業(yè)界熱議,并在不斷進(jìn)行探索的技術(shù)領(lǐng)域,其節(jié)能潛力受到廣泛關(guān)注,目前仍沒有成功實(shí)例。揚(yáng)子石化熱電廠跨汽機(jī)、鍋爐、保運(yùn)各專業(yè)技術(shù)人員聯(lián)合攻關(guān),他們查閱大量資料,自主編寫控制程序,經(jīng)過系統(tǒng)摸索和試驗(yàn),反復(fù)調(diào)試,形成了多變量復(fù)合平衡協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),并于2013年10月接入DCS操作控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了自手動(dòng)到自動(dòng)給水母管壓力控制。經(jīng)過測(cè)定,系統(tǒng)投入運(yùn)行后,每噸給水電力消耗降低了0.3千瓦時(shí),一年節(jié)電450萬千瓦時(shí)(度)。目前該系統(tǒng)已經(jīng)平穩(wěn)運(yùn)行1年半,顯示該項(xiàng)目技術(shù)成功且成熟。
齊魯石化熱電廠同行獲知該項(xiàng)目技術(shù)的成功之后,表示愿意有償移植該項(xiàng)技術(shù),并通過有資質(zhì)的第三方,揚(yáng)子石化以該項(xiàng)技術(shù)入股、由擁有資質(zhì)的第三方墊資,建設(shè)齊魯石化熱電廠節(jié)能項(xiàng)目,運(yùn)行年節(jié)能所增效由三方分享,并由揚(yáng)子石化組成建設(shè)小組具體實(shí)施。項(xiàng)目于2015年5月初投入試運(yùn)行,給水電耗下降20%,節(jié)能效果達(dá)到預(yù)期。
揚(yáng)子石化節(jié)能技術(shù)以技術(shù)入股方式成功有償轉(zhuǎn)讓,為技術(shù)創(chuàng)新增加效益搭設(shè)了有效平臺(tái),突破了現(xiàn)有體制和機(jī)制的限制。最近又有多家企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系,表達(dá)了有償獲得該技術(shù)的意愿。
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